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安全阀憋压事故
发布日期:2016-12-06发布单位:2004年9月3日,新疆某站作业区,因设置的AF46Y型先导式安全阀在出现系统憋压时,导阀起跳后主阀没有起跳或开度不够,导致大量天然气通过导阀放空管在装置区内泄放。
1、事故经过:
2004年9月3日10时10分,某作业区天然气DCS(分布式控制系统)显示屏上控制参数全部处于归零状态,阀位装态,阀门状态全部显示红色。站控室监控通知岗位操作工检查压力,当班班长也从站控室赶到现场,发现汇管压力已上升到11MPa。班长当时判断可能是节流阀阀前故障,造成前端憋压。在增大节流阀开度无效后,查看浅冷分离器压力为8.3MPa。此时计量分离器上的安全阀导阀起跳,主阀未动作;汇管上安全阀导阀未起跳。经检查发现进气切断阀关闭。于是打开紧急手动阀放空,DCS显示屏自动恢复正常,切断阀自动打开。而两台AF46Y型安全阀属先导式安全阀,其定压为9.5MPa。
2、事故原因分析
从现场出现的情况分析,AF46Y型先导式安全阀主要存在两个问题:
⑴超压导阀不起跳;
⑵导阀起跳而主阀不动作;
事故原因分析如下:
⑴超压导阀不起跳
原因①:导阀密封材料软化;
原因②:导阀阀芯材料变形损坏;
原因③:下导管堵塞;
⑵导阀起跳而主阀不动作
先导式安全阀是由导阀控制的安全阀,其整定压力由导阀控制,动作基本上不受前压的影响。导阀起跳而主阀不动作,原因可能如下:
原因①:密封材料变形,粘度增大;
原因②:天然气中的杂质沉淀于主阀阀辩和缸体内表面,产生很大的磨擦力;
原因③:天然气中的杂质沉积于连接管中,使连接管堵塞;
3、预防措施
1)对于密封材料出现的问题,因目前国内还没有更好的替代材料,只能加强观察、检查。一旦出现问题,及时更换密封材料;
2)针对于导阀阀芯材料易变形损坏的问题,应对该类安全阀定期检验,对已经变形损坏的阀芯及时更换,以保证安全阀正常使用。
3)针对下导管和连接管和主阀室内易沉积杂质的问题,应定期清扫保养或加装过滤器,定期更换或清洗过滤网;
4)针对安全阀的导阀起跳后直接将天然气排放到装置区内的问题,建议使用快开式(全启)、导阀为不流动式的安全阀。(介质有害时,应选用不流动式、导阀打开时,不向外排放介质);